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I]随着电站单元机组规模大型化和控制自动化水平的不断提高,可编程控制器以其高性能、高可靠性、高性价比等特点在电站各控制系统中得到了广泛应用。本文将通过介绍可编程控制器在北方某2X300MW机组电站循环水控制系统中的应用来阐述新型可编程控制器的性能特点及其控制实现过程。[/I]
该电站原循环水控制系统采用循环水控制室手动控制。随着生产运行水平的不断提高,原控制系统难以达到现代化生产运行的要求。为了提高整个系统的运行水平,完善联锁保护控制功能,提高运行人员工作效率,实现现代化生产与管理水平的高标准、高要求,我们对原循环水系统控制进行了技术改造。
循环水控制系统总体改造设计方案
该电站循环水系统共设有四台循环水泵。每台机组有A、B两台循环水泵,均采用母管制供水,双泵并联,入口联通,互为备用。
系统主要对循环水泵、滤网及其出口的蝶阀进行控制,其I/O点数为300多点,要求实现数据采集、程序控制等功能,电站控制室内保留少量的后备仪表和主要的操作开关,并将数据通过光缆传送至操作员站。能实现通过CRT对循环水系统进行控制。系统设有必要的手操开关,当控制系统出现故障时,不影响设备的手动运行。
总体改造内容如下:
(1) 根据循环水泵投运、起停及联锁要求将循环水泵控制室相关控制监视及操作信号送入改造后的循环水泵控制系统。
(2) 保留原动力柜,系统只接受电源掉闸信号。
(3) 所有泵、滤网等起停开关均设计在操作员站人机界面上,在电站集控室保留部分重要操作开关。
(4) 在循环水系统控制室及现场水泵房安装摄像设备,以监视设备运行状况,并将视频信号送入工程师站和操作员站中。
(5) 所有开关量与模拟量信号通过可编程控制器送入工程师站,并通过光缆及以太网将数据传输到操作员站。
系统选型及特点
为了满足上面提到的循环水控制系统的设计要求,我们选用罗克韦尔自动化产品A-B SLC500可编程控制器(PLC)和研华公司IPC-610工控机(IPC)构成的自控系统,再配以先进的A-BRSView32组态软件来实现循环水控制系统的各项功能。
可编程控制器(PLC)是专为工业环境下应用而设计的工业控制计算机,已经成为电气控制系统中应用Zui为广泛的核心装置,它不仅能实现复杂的逻辑控制,还能完成各种顺序或定时的闭环控制功能,并且抗干扰能力强、可靠性高、稳定性好、体积小,能在恶劣环境下长时间、不间断运行,且编程简单,维护方便,并配有各类通讯接口与模块处理,可方便各级连接。
在当前先进的控制系统产品中,罗克韦尔自动化的可编程控制器技术已相当成熟,从硬件的可靠性、稳定性及软件的易操作性等各方面综合评定,也符合循环水系统改造的各项要求。更为我们所需要的是SLC500系列处理器内置了不同通讯接口,提供多种控制器联网方式选择,可构成不同要求的工业监控网络,并且还提供了与各类“智能"设备的现场总线接口。Zui终,使控制系统将参数检测、程序控制、显示报警、监控管理等融为一体,通过计算机处理、网络数据共享等技术手段,实现系统的集中管理,以满足系统运行现代化的要求,提高其安全性和效率。
系统网络结构 循环水控制系统网络结构。
系统功能
循环水控制系统主要由数据采集及监视(DAS)和逻辑控制两部分组成。
DAS主要完成数据一览、组显示、点显示、实时趋势、历史趋势、流程图、报警一览、报警历史、操作说明、报表打印等功能。各种功能均可通过主菜单选择进入,并分级子菜单方式进行选用操作,大部分功能有热键调用,相关画面上下关联操作。
控制系统主要通过上位机的软手操实现对阀门和泵的控制,并在程序中实现联锁功能。控制过程分
(1)开循环水泵前,先打开蝶阀至30%,起泵,循环水泵开起之后再对蝶阀进行调节;关循环水泵时,先关蝶阀至30%,停泵,循环水泵停运后再将蝶阀关闭。
(2) 其他联锁保护功能。
(3) 有关设备的启停控制。
一、前言
河北省能源结构长期以煤炭为主,占总能源消费的89%以上,电力、燃气的消费相对较少,这种能源品种结构的不合理,造成全省城市大气污染严重。必须大力调整能源结构,大量使用天然气等洁净能源,使全省的资源、环境、经济协调发展。天然气具有煤炭、石油所的环保优势。我国的天然气开发利用虽起步较晚,但在目前和今后相当长的时间内,将得到大力发展,这就为河北省利用天然气资源提供了一个历史契机。河北省天然气利用一期工程即陕京线北京—石家庄支线,是关系到河北省工业生产、人民生活、减少大气污染、改善和提高环境质量的大事,涉及各行各业与千家万户,关系国计民生。建设该工程的主要目的就是:调整河北省的能源结构,提高城镇居民生活质量,减少大气污染、改善和提高环境质量。
二、概述
河北省天然气利用一期工程是河北省重点工程,省长一号工程。该工程设计年输气能力15×108m3年。始于陕京输气管道二站村阀室,终点为石家庄末站,沿线共经过15个县、市、区,全长201.7km。主管线管径φ508,设计压力6.3MPa。沿线共设4座工艺站场,7座截断阀室。
自动控制采用集中监控及数据采集系统(SCADA系统),调度控制中心设在石家庄末站,由调度中心对沿线各站场的生产运行进行数据采集、监测和控制,各站设PLC站控系统。合理的工艺水平、高精度的交接计量、调压技术和先进自控水平,使本工程达到了九十年代末水平。
三、输气站场工艺简介
本工程沿线共设置4座工艺站场,分别为:涿州首站、保定分输站、定州分输站和石家庄末站。每座站场在设计时均考虑投产初期气量较小的情况,并设有反输流程,在条件允许的情况下,天然气从石家庄输至涿州,向沿线各城市供气。
涿州首站站内分为两个部分,一部分包括天然气进站截断放空、天然气分离、天然气计量(上游),该部分由北京集输公司管理;另一部分包括天然气总计量(下游)以及向涿州市分输部分的调压、计量等。在涿州首站还设有气体在线分析。